雷蒙磨粉机使用初期容易出现的故障,应该如何去避免不正确的操作?

  高压()与其他磨粉机相比同等动力条件下产量提高20-30%,磨辊对物料的碾压力在高压弹簧的作用下提高800--1200kg,当被磨物料进入磨腔后,由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压,碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析机,合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品,大颗粒物粒落后重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程,余风则进入袋式除尘器净化。但是粉机(雷蒙磨)在使用过程中,会因为使用不当等原因,出现各种故障,如不尽快解决,将会极大的影响生产效率,在此,列出高压磨粉机(雷蒙磨)在生产过程中最常见的七种故障的原因及解决办法,以供参考。

  1、不出粉或出粉少,产量低

  产生原因:(1)锁粉器未调整好,密封不严,倒吸;(2)铲刀磨损大、铲不起物料。

  排除方法:(1)检查和调整好锁粉器,并密封好,堵住发现的漏气处;(2)更换新铲刀。

  2、主机电流上升,机温上升,风机电流下降

  产生原因:给料量过大,风道被粉碎物堵塞,管道排气不畅,循环气流发热,使主机电流、机温升高,风机电流下降。

  排除方法:(1)减少进料量,清除风道积粉;(2)开大余风管阀门,进机物料湿度控制在6%以下。

  3、产品粒度过粗或过细

  产生原因:(1)分析机叶片磨损严重,不起分级作用;(2)风机风量不适当。

  排除方法:(1)更换叶片并适当关小风机,迸风量能解决过粗现象;(2)过细应该提高进口风量。

  产生原因:(1)风叶上积粉或磨损不平衡;(2)地脚螺栓松动。

  排除方法:(1)清楚叶片积粉或更换叶片;(2)拧紧地脚螺栓。

  5、主机噪音大并有较大振动

  产生原因:(1)进料量小或主机与传动装置不同轴,两联轴器间无间隙,地脚螺栓松动;(2)料硬冲击大,或无料层;(3)磨辊磨环失圆变形严重。

  排除方法:(1)调整给料量,找正同轴度,调整两联轴器中间的间隙;(2)减少进料粒度;(3)更换磨辊磨环。

  6、传动装置和分析机油箱发热

  产生原因:机油粘度大油厚,螺纹泵油打不上去,使上部缺油。

  排除方法:(1)检查机油的牌号和粘度是否和要求相符;(2)检查分析机运转方向。

  7、磨辊装置进粉轴承易损坏

  产生原因:(1)断油或密封圈损坏;(2)长期缺乏维修和清洗。

  排除方法:(1)按规定时间及时加油;(2)定期清洗,更换油封。

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GK2500超大型新型雷蒙磨粉机-桂矿磨粉机,专研磨粉机49年

GK2500型磨粉机是我公司工程技术人员自主研发, 整机优化设计, 大型磨粉机。

1、该机型产量高、高效、节能, 占地面积小, 节约厂房。

2输送能力大: 鼓风机采用高压离心风机, 风量和风压增大, 大大提高了气力输送能力。

3磨辊装置采用创新设计的“免维护装置”, 间隔30天加油。

4主机打破传统结构、创新优化设计, 整体强度、刚性高, 运行过程中始终保持磨辊与磨环贴合接触, 提高研磨效率和运行可靠性, 实现运行低振、高效, 彻底解决纵摆结构、传统结构磨粉机故障率高的缺陷。

5主机减速机水冷结构, 德国技术减速机。

6分级精度高: 分级机采用内置大叶片涡轮分级机。

7更换磨环时, 不需要拆卸梅花架等零件, 维修更方便。

8节能环保: 余风口配备了脉冲除尘器, 其收集效率高达99.99%, 车间环保卫生。

9风机阀门自动控制, 减少操作劳动强度。

10、风机整体现场安装, 轴承座水冷结构, 保证风机工作效率。

11、远行更平稳、噪声低、节能、环保。

12、智能控制, 一键启动, 一键停机, 故障报警, 减少人员操作。

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主要用于非金属矿物的深加工,它以其结构简单、适用范围广、性能稳定而且经久耐用等优点收广大用户的青睐,但随着近几年企业对非金属矿物的细度等的要求越来越高,传统的雷蒙磨粉机已经不能满足企业对产品的需求,所以就需要对雷蒙磨粉机进行一下改造以提高产品的质量。

一、雷蒙磨粉机存在的问题

1、雷蒙磨粉机产品细度较低

由于产品的细度较低,分级的精度较差,很难满足厂家对粉体的细度越来越高的要求,从而导致产品的价值偏低,经济效益降低,因此很多用户通过把雷蒙磨粉机作为粗加工设备,接着用搅拌磨、振动磨等作为深加工设备来提高产品的细度。

2、设备常发生故障,生产效率低

雷蒙磨粉机故障率较高高,而且耗电高、噪音大、排放污染大等,造成系统效率低,大量的细粉没有有效收集,在系统内部循环造成动力浪费。

粉尘外泄不但污染环境恶化操作条件,而且成品损耗较大,度产量较低,能耗较大。

二、雷蒙磨粉机的优化改造措施

1、雷蒙磨粉机分级机的改造

(1)适量增加叶轮的叶片数,减少叶片厚度

小直径分级机,通过面积小,处理量也小,为获得小分离粒径而处理量大的效果,只有通过多个叶轮组合的办法。在分级轮直径不变的情况下尽量增加分级叶轮的叶片数,并减小叶片的厚度,因为叶片越多,叶轮每旋转一周对通过叶片的粉体颗粒的撞击几率就越大,产生的离心力场就越大;叶片越薄,则对通过叶轮的粉体气流阻力就越小。

(2)设计合理的分级机外壳形体

如果分级室过小,则粉体会在分室内乱反射,使涡流变得十分紊流,影响正常分级。如果分级室过大,则分级粒子受不到离心力的充分作用,容易产生滑移而不能被完全卷进涡流里。另外分级室的形状还应有顺流导向作用,有利于合格细粉进入叶轮内部,不合格的粗粉返回磨机重磨。试验证明,我们设计的锥形壳体与原机的扩径式分级筒箱相比体积小而效率高。

2、改进雷蒙磨的风送系统

选用高风压、小流量的鼓风机,流量比普通雷蒙磨小近一倍,而风压则高二倍多。送风管道的布局必须短捷,且不要圆滑过度,切忌拐直弯,并且要避免管道的水平布置,大量实验证明:为了获得较小的分级粒径,减小流量的效果往往比增加叶轮转速的效果更好。当然过小的流量也会降低产量,所以必须反复试验、合理选择以寻求较好的工艺参数。

3、改进给料装置,强化雷蒙磨粉机结构

通过采取一系列的强化结构及隔振措施,减缓“敲缸”现象,降低了振动和噪音,效果显著。采取隔振和软联接结构,将回气箱、罩筒与分级机安装在另外的机架上直接支承在地基上,与磨机振动激烈的大底座部件彻底隔离,改用帆布软联接,极大地保护了这些部件免受振动之害,增加可靠性及延长寿命。

4、改进雷蒙磨的收粉系统

采用小直径长锥体的组合式旋风收尘器,它对1250目超细粉的回收效率高达95%以上,而对325目粉体的回收率可达99%。由于旋风收尘器直径小产能低,我们采用多个并联组合的办法来增加收粉能力。余粉的收集采用脉冲式滤袋收尘器,用引风机使风送循环系统处于负压状态,既保护了环境又避免了粉尘外泄。

通过以上措施对雷蒙磨粉机进行优化改造,提高了雷蒙磨粉机的生产效率,使其逐渐适应市场的需求,红星机器不断加强对雷蒙磨粉机的改造创新,使雷蒙磨粉机更加高产节能,受到了广大用户的欢迎。

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