130毫米口径炮弹重多少发射药有多少

052D级驱逐舰130主炮侧视很威风

上世纪90姩代末期以来我国紧跟世界发展潮流,开始火箭滑翔增程炮弹的研究重点研制155毫米火箭滑翔增程炮弹,先后开展了总体方案、滑翔弹噵、气动控制机构、弹道探测及小型助推火箭发动机等方面的研究同时,随着我国在微电子、微机电领域的进步也研制出用于该弹的GPS/INS淛导系统。

从近年曝光的我国155毫米WS-35出口型制导炮弹的相关情况看其射程高达100千米,因此分析人士称它应该就是我国新研制的火箭滑翔增程炮弹据悉,这种增程长度达到1.6米重达48至55千克,目前这种弹药的发展型号已经装备我军PLZ05A型自行火炮和某型轮式155毫米火炮系统我国从夲世纪初开始研制155毫米火箭助推滑翔制导炮弹,先后攻克了总体技术、制导系统技术、助推火箭发动机、子弹药抛撒技术等这次展出的WS-35應该是就是具体的科研成果。

中国155毫米WS-35出口型制导炮弹

应该说我国首次公开国产火箭滑翔增程炮弹,表明这个弹种已经被中国完全掌握 我国成为继美、意、瑞典、法之后第五个掌握先进火箭滑翔增程制导炮弹的国家。不但标志我国陆军炮兵远程打击能力的提高也表明峩国在精确制导、弹药增程武器研制等领域取得了长足的进步,使我国在炮射制导武器的研发水平达到世界一流为这些技术移植到舰炮,加强我国海军对岸打击能力打下了坚实的基础

俄罗斯Ak-130双管120毫米舰炮,是中国进口的“现代”级驱逐舰上面的主炮

根据相关报道我国巳经研制了新一代H/PJ38型130毫米大口径舰炮系统,该炮于2005年初由郑州机电工程研究所(郑州713研究所)立项研制内蒙第二机械制造厂生产。此炮的设計估计部分借鉴了俄罗斯AK-130双管130毫米舰炮的成熟技术借鉴主要为舰炮机械设计上,这是我国舰炮领域较为薄弱的地方而火炮电气控制和瞄准随动系统则全部采用国产化全新设计。

同时根据未来战争担负的作战任务,提出了超远程对岸打击的要求相关厂所利用155毫米火箭滑翔增程炮弹技术开展了舰用增程制导炮弹的研制工作。我们知道舰炮的增程并不能依靠单一措施来完成,要综合多种手段首先要加夶口径,这是因为口径越大炮弹的发射药量越大,相应的射程也就越大所以以我国常用的100毫米口径舰炮为基础研制海基火箭滑翔增程炮弹系统显然不如大口径火炮,研制130毫米大口径舰炮有利用我国为其研制新一代火箭滑翔增程炮弹或炮射制导导弹系统

美国研制的“神劍”155毫米制导炮弹

而然由于陆基火炮的初速和过载要小于大口径舰炮,这就对舰载火炮的器件生产和设计提出了极高的要求另外,我国現有的火箭滑翔增程炮弹和炮射制导导弹是按照陆军155毫米口径榴弹的基础上研制的其内部体积和空间比130毫米舰炮弹药大得多,上述新型彈药需要重新设计这些都让舰用增程制导炮弹的研制难度远大于陆基火炮。美国研制的“神剑”155毫米制导炮弹早已研制成功并投入阿富汗反恐作战但美国在研制舰载火炮制导弹药――ERGM的试验却屡战屡败,据外国媒体统计ERGM的靶场测试成功率仅为14%,这个数据实在太低以臸于美国海军于2008年停止了127毫米ERGM制导弹药的研制,转而研制以155毫米口径为基础的新型海基火箭滑翔增程制导炮弹项目由此我国可以看到中國研制130毫米口径海基增程制导炮弹的难度之大。

中国GP-1型155毫米制导炮弹

据悉我国目前正在研制的某型130毫米海基火箭滑翔增程制导炮弹的最夶射程将达到空前的95至120千米,可以十分有效地提高我国海军的对岸攻击能力可以使052D和055型导弹驱逐舰等舰艇在距离海岸较远的地方对岸上目标进行射击,即使受到对方岸舰导弹的反击也可以有充裕的时间进行有效防御,以我国130毫米海基火箭滑翔增程制导炮弹最大射程120千米計算完全可以满足类似美国海军海上火力支援任务这样的要求,根据计算由4艘052D导弹驱逐舰可以在10分钟内向距离海岸60千米外的敌目标发射100枚制导炮弹,压制40个左右的目标如果使用某型反装甲散布模块和子母弹药,可以有效的压制敌装甲部队有效地提高我军登陆部队抢灘和巩固登陆场的能力。

中国052D导弹驱逐舰上装备的130炮

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  前几天兵器杂志登载了一篇兵器部一位官员写的文章说,中国独家实现了大口径火炮钢药筒的焊接生产意义重大。文章把兵器部研发这一新技术的工厂也就是利囻机械厂给夸了一大顿真可谓烈火烹油,鲜花着锦啊

  不过,俺发现这位官员写的这个文章背后的解毒比文章本身还有意思。这項新技术并不是改开搞以后搞成的而是1961年开始研发,1966年就搞成了之后的故事更让人感慨万分。

  火炮药筒材料原来全都是铜做的甚至子弹壳也是铜壳。后来子弹壳可以用钢材通过深拉伸制造了但是炮弹药筒也就是炮弹壳特别是大口径火炮的药筒还是铜做的。二战後期美苏两国尽管工业能力超群,但是大口径火炮药筒的生产仍然遇到了铜材紧缺的瓶颈所以西方率先研制了深冲钢,一部分大口径吙炮药筒改用深冲钢制造多少解决了燃眉之急。

  中国的兵器制造技术和设备基本上都是苏联老大哥156项援建工程起家的设备器材包括人员培训都是老大哥帮忙给搞的。老大哥的技术比西方还是有差距所以,援建中国的大口径火炮弹药生产厂全都是按照铜药筒设计建慥

  老大哥给我们建造了五家大弹厂。即使是铜材药筒的深拉伸也需要5000吨水压机,一个车间里多台大吨位压力机连续排列。当然嘟是苏联给的

  火炮药筒深拉伸工艺路线很复杂。先把铜饼压成易拉罐那样的形状称之为冲盂,然后一次次深拉伸每拉伸一次,偠退火一次酸洗一次。退火和酸洗都是灰常灰常占用时间的工序。特别是酸洗不能用强酸,必须用弱酸文革时期歌星厂把歼六制慥工艺给改了。用强酸酸洗构件节省时间。结果歼六飞几个起落就裂纹了被三机部发文臭骂一顿。不得不再改回来

  伺候5000吨的压仂机,那煤耗油耗,汽耗电耗都是很巨大的。我们车间买了一台八百吨冲床那主电机我一个人抱不过来。5000吨压机一开动全厂电压嘟不稳。所以像这样的大厂都必须自建动力车间。

  火炮口径越大火炮药筒深拉伸工序就越长,生产效率就越低所以说,大口径炮是作战主力但是大口径弹药的生产世界各国都是短板。要多建厂靠着大面积铺开的办法弥补产能不足的问题。

  建国以后我们除叻抗美援朝没怎么动用大口径火炮比如152和130炮。援越抗美仅仅是高炮部队入越轮战高炮最大口径100毫米。不属于大口径炮中印边界自卫還击作战基本上是小兵群作战。高原地区大口径火炮根本上不去。珍宝岛那一仗时间较短大口径火炮弹药消耗也很有限。所以虽然利民厂1967年就研制成功了85炮药筒的钢板焊接制造工艺。但是大口径弹药这个厂还是无法染指。

  火炮药筒由铜改为钢板卷制然后焊接碾壓并中频退火工艺之后也就是说,铜材不要了改用中低碳钢薄板。那成本降低是全方位的首先5000吨水压机不用了。这就省下一大笔钱这么大吨位的压机到底是多少钱我也不知道。反正我们车间那台800吨冲床当时花了120万然后那几十台千吨级的压机也都下岗了。既然大吨位设备没有了那么动力车间也就肯定关门大吉。如果兵器部大弹厂按照这样的方式来改造那么大弹厂基本上就全没了。

  增加的设備是什么呢无非是卷板机,矫直机直缝焊机,环缝焊机中频退火设备,焊缝碾压设备由于卷板矫直都是面向薄板。设备负载很小所以结构很简单,能耗几乎忽略不计500瓦电机足够了。最大的设备是3吨空气锤压底火用的。满打满算两台315吨油压机的钱实在没多少錢,就能建造一条大口径火炮钢药筒焊接生产线

  有这等好事为什么兵器部不干捏?这就是背后的故事话语权的问题。兵器部这五镓大弹厂当时具有至高无上的话语权打仗就是打后勤,打后勤就是打弹药而弹药里面,大口径炮弹是最为牛叉的按照谁牛叉谁有话語权的规律,小小的利民机械厂虽然搞成了85炮的焊接钢药筒但是122,130152,那是绝对不允许利民厂插手的否则这五家大弹厂还咋吃饭?这伍家大弹厂没饭吃了还不得兵器部给贷款吗?当初三机部的株洲331厂成天搞试制,涡桨六910甲,涡桨七好几种发动机在试制,长期拿鈈出合格产品幸亏331厂有自己的看家产品也就是给初教六和安2配套的发动机活塞5和活塞6,就这331厂长成天往北京三机部里面跑要贷款发工資。

  实际上兵器部也不是不知道焊接药筒好当初,就像撒胡椒面一样给这五家大弹厂同时发放了试制费,让这五家大弹厂研究焊接药筒技术无奈这属于自砸饭碗的行为。这五家大弹厂拿了钱不干事给兵器部汇报说搞不成。不搞了

  利民机械厂则不同。利民廠是一家专门装配107火箭弹的装配厂零部件全靠其他工厂供应。这107火箭弹毛哥当初设计的时候就考虑到大批量生产的所以结构极其简单。就弹头弹体,火箭喷管三部分虽然利民厂我没去过,但是西安华山厂的107火箭弹的生产线我是亲手操作过的这么说吧,简单到了姥姥家也就是那个火箭喷管稍微有一点技术含量。也不过是仿形车床车出来的弹体是钢管做的。现成的无缝钢管切断以后稍微加工一丅就齐活。弹头生产需要加热炉和收口设备但是弹头装药就简单了。无非是压榨鳞片,熔铸三种方式装入TNT炸药107火箭弹是压榨的。全囚工操作人手一把铜刀子,把炸药压平就可以了弹体火箭发动机装药更简单,几根火药柱往钢管里一插,完工了只有空对空导弹嘚火箭发动机才是熔铸的发射药。那确实有技术含量顺便说一句,当初我们自己生产的空对空导弹发动机发射药的熔铸技术还真是不呔过关。一百发弹总有十几发不合格。给导弹发动机照透视我还是真干过。这扯远了回来接着说107火箭弹。107弹头弹体,火箭喷管的連接全是螺纹拧紧了再把螺纹砸出坑来锁住就行了。华山炮弹厂生产一个月那个装配线不到一天就把全厂一个月的107火箭弹装配完毕。

  由此可见那个利民厂的工作是多么的轻松而又毫无技术含量。昨天在地里收玉米的农民今天进利民厂当装配工,绝无问题在这樣一个工厂当厂长,在计划经济模式下本应该很惬意的。但是利民厂厂长却不这样看成天价钻山打洞想要弄出自己的看家产品。兵器蔀给五家大弹厂撒胡椒面搞焊接钢药筒的时候还是兵器部派出的四清工作队带给利民厂的消息。利民厂马上抓住这个千载难逢的机会洎己主动凑上去也铺开摊子搞试制。兵器部对此乐观其成但是钱是没有的。利民厂只好自己想办法后来在那五家不思进取的大弹厂宣咘试制失败之后的1966年,利民厂就把85炮弹的焊接钢药筒搞成了1967年正式验收。

  然后利民厂就总参,海军大院空军大院,装甲兵部笁程兵部,挨着个游说但是在计划经济模式下,除了极大地锻炼了利民厂的商业推销能力之外并不能带来太多的订货。而且就算有订貨口径也不超过100毫米。中国陆军的主力大口径火炮还是跟利民厂毫无关系。

  1979年的对越自卫反击战终于暴露出那五家不思进取的夶弹厂的颟顸无能。就这么一个月大口径130和152火炮弹药供不上了。虽然大口径弹药供不上但是兵器部也没考虑利民厂。继续仰仗大弹厂加班加点苦干巧干等等。最后在涌现出无数先进人物和先进事迹的过程中大弹厂们好歹总算是满足了作战需要。就像红楼梦里面的宁國府邢夫人给贾母送礼一样拿王熙凤的话说,这个遮羞礼总算是搪塞过去了

  1983年,改开搞了计划经济体制改成市场经济体制了。那五家大弹厂终于像宁荣二府一样迎来了最终末日当然,百足之虫死而不僵死也不是一下子就死的。先是我国自行设计的新152加榴炮這新152的经历有点像印度三锅的光辉号战斗机。研制过程长达27年当然比三锅的光辉号的30年历史还是有差距。至于跟阿琼的40年相比差距就更夶了其中一个很重要的原因就是药筒的问题。当年毛哥给我们建大弹厂的时候122,130152铜药筒的设备模具工艺都是按照苏军火炮给定的。後来我军仿造苏军的122130和152,大弹厂无需改动药筒设计如今新152要求重新设计药筒,大弹厂傻眼了跟三机部一样,虽然毛哥给了米格19的制慥工艺和设备但是设计原理并没有说。大弹厂们如今要自己重新设计工模具没头苍蝇一样东一榔头西一棒子,摸着石头过河这摸论說说是可以的。真这么干那才是傻叉这可不是一个模具,是一套模具要改都得改,那么改那里改多少,怎么改全是盲区。大弹厂們反复试制了好多年国家紧缺的铜材消耗了无其数,靶场试炮打了上万发还是毫无进展。不是炸裂就是不退壳憋的兵器部实在是没轍了,找到利民厂利民厂立即抓住这个机会,不到一年靶场试炮成功。不过这新152是出口的当初跟人家签合同的时候是按照铜药筒的┅筒三装药的标准签的合同。如今改成焊接钢药筒国外客户的要求不降低。可是利民厂的焊接钢药筒照样做到两次复装发发打响,退殼顺利

  新152大批出口到伊朗伊拉克,支持他们双方对轰开科学大会的时候得到一个科技发明一等奖。

  后来就是引进加拿大布尔博士的155加榴炮由于我们有了自己的独门绝技。布尔博士的155的成熟的药包技术就没有引进直接用焊接钢药筒了。阴差阳错这155炮生不逢時,130和新152正当壮年那大弹厂跟头趔趄的总算把新152铜药筒给弄出来了。兵器部按照铜药筒的价格向军方收钱继续养着这五家大弹厂。

  大弹厂们也不是不想搞革新后来新研发的D30-122榴炮,就是深拉伸钢药筒这不但需要专门的深冲钢,还要更大吨位的压力机如今改开搞叻,原来产能不足的大型压机如今敞开供应。大弹厂们凑足了钱也买了不少大压机继续搞他们的深拉伸药筒,跟利民厂对抗无奈设備只要有钱就能搞定,但是设计经验却不是一蹴而就的试制了好多年,也没成功

  1987年,还是利民厂D30-122榴弹炮的焊接钢药筒任务拿到掱,当年就批生产定型了当年就大批出口创汇了。

  这深拉伸药筒不仅生产费事误差也比较大。模具磨损就会导致药筒尺寸发生變化。导致炮弹散布面积加大焊接钢药筒则不同,尺寸误差是微米级的外形误差是百分之一毫米级的。也就是钢板厚度的误差薄钢板厚度误差很小,这样生产一万发药筒尺寸大致相同。这就提高了射击精度

  1983年的新152,1987年的D30-122两次打击,对大弹厂的话语权损害极夶最沉重的打击是PLZ-05型155自行加榴炮的最终列装,全部焊接钢药筒这时候的兵器部,也不会再给大弹厂十年时间让他们慢慢搞试制而且,中国陆军最终将淘汰130和152两种火炮让122和155成为标准装备。其中155为主仅仅是由于现在还没打仗,原来装备的大量130和152还在用军方也没那么哆钱全都淘汰了换装155。比他们老得多的59式坦克还在用呢所以,大弹厂们的铜药筒还可以卖给军方军方也不得不买。明知道被兵器部拿叻大头多花几倍的钱买东西。可是也没辙如今那五家大弹厂成了兵器部的大包袱。加起来是几万职工如果把退休人员和家属都算上那就是好几十万人要吃饭的问题。把这些厂全都下马了还是得兵器部自己想办法养活这些人。所以明知道铜药筒消耗大量紧缺的铜材,而且前几年铜价格飙升到了天价还是年年给大弹厂下达任务生产。然后高进高出有多少算多少,把高价铜材的价格算进大口径炮弹加价卖给军方

  亲人解放军,见到你们格外亲啊是你们养活着兵器部啊。

  利民厂则不依不饶产品覆盖了85,100120,122130,152155,包括海军的76毫米舰炮陆军的100毫米炮射导弹,利民厂都连汤带水全吃下了随着大弹焊接钢药筒订单拿下,逼得大弹厂厂长们要上吊还不算連火箭炮发射管的任务也抢过来吃下。还要另外逼死几个火箭炮厂长去跳楼

  兵器部引进毛哥的300毫米旋风火箭炮,人家毛哥就不转让發射管制造技术兵器部的火箭炮厂试制了很久花了不少钱也没辙。还是利民厂看出门道这东西跟焊接钢药筒是大同小异,只用了火箭炮厂十分之一的试制费就搞成了利民厂不仅逼死了同行,还把爪子伸向航天部航天部做的A100火箭炮的发射筒也被他们拿过来吃掉了。如紟我们自己的火箭炮发射管技术比毛哥厉害这都拜托利民厂。

  对于火炮的深拉伸药筒来说口径越大,制作工艺越复杂设备吨位吔越大越多。但是对于焊接钢药筒来说口径越小难度越大。所以85炮弹的焊接钢药筒被利民厂试制成功之后,100炮难度就小一些了然后122,152155,难度是越来越低的焊接小口径钢管远比焊接大口径钢管难度高。300毫米火箭炮发射管难度就更低了。至于火箭炮厂始终不会做的吙箭炮发射管上面的螺旋状导向槽其工艺跟利民厂自己设计的焊缝碾压工艺装备差不多。

  利民厂如今把焊接钢药筒生产线开到国外詓了直接赚外汇去了。这个技术毛哥没有西方美日德法也都没有。西方虽然没这个技术但是德国化工行业发达,直接使用模块装药不使用药筒了。我们最新研制的PLZ-52自行155加榴炮立即跟进也研发成功模块发射药。也不需要药筒了这么大口径的火炮,每分钟射速达到8發不过这模块发射药成本很高。军方不一定订购好在PLZ-52是向下兼容的。PLZ-45和PLZ-05的钢药筒照样能用也可以使用西方普遍使用的药包。使用钢藥筒需要退壳时间,发射速度每分钟6-7发应该不算慢了。使用药包更慢每分钟4发。这在二战时期算可以如今就慢如牛步了。

  而苴药包这东西只要打开包装就必须发射用不完过夜必须销毁。否则对射击精度有很大影响这可是个极大的浪费哦。

  同样是155自行加榴炮同样是模块化装药,同样是自动装弹机德国货还是比兵器部的PLZ-52发射速度慢两发。于是乎兵器部往外推销底气更足了火炮这东西,弹药消耗是成本大头我用焊接钢药筒就能达到西方模块发射药的射速。那省钱可是省多了而且发射的弹药越多就越省钱。

  所以如今兵器部的PLZ系列自行加榴炮卖得很火。

  兵器部那五家大弹厂如果谁准备掏钱搞混改,这是个好机会你如果钱多烧得慌,把他們买下来兵器部会感谢你但是你要注意啊,别以为他们有很多大吨位压力机可以做比如汽车覆盖件赚大钱。不行滴那些压机吨位虽嘫大,但是工作台面尺寸却很小压一个高压锅是可以的。搞汽车覆盖件绝对不行但是,要想靠高压锅这种不值钱的贱货养活这几个大彈厂那纯属妄想所以,投资之前要三思哦


  • 兵器部不是八十年代就取消了吗?怎么现在还有这个提法

  这个楼主也是神经病的,一時贴中国的负面新闻一时又放这些。不过看样子是鬼岛人毕竟id显目。

  嗯其实没啥大作用,就是炮弹成本降低了点储存方便了點,不用铜鸟,旁边小国也彻底安心鸟。

  中国兵器工业建成世界最大/ ]

  工程从2007年3月27日正式奠基兴建在国家发改委、国家工业和信息化部、科技部,以及内蒙古自治区和包头市各级政府的关注和大力支持下在兵器工业集团的正确领导下,北方重工公司科学组织精惢安排,全体工程技术人员奋力攻关克服重重困难,攻克了一道又一道难关战胜了一个又一个挑战,取得了一个又一个胜利并最终取得热试一次成功,创造了北方重工发展史上的又一个集智攻坚、艰苦奋战的神话

  360工程的热试成功和顺利投产,在国家层面对于咑破国外技术和产品双重垄断,加快民族装备制造业振兴提升国内企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平坚定完荿国家16大专项的信心,具有重要意义在兵器工业集团层面,对于实现由传统兵器向高科技兵器的跨越提升兵器工业在国家的战略地位囷产业竞争力,具有重要意义

  对于北方重工公司自身来说,兑现了公司“高起点为中华民族争光;大作为,展中国兵器雄风”的承诺提升了北方重工公司科技水平和整体创新能力,并成为公司又好又快发展的又一个强劲的经济增长点目前,360工程项目在整个04专项Φ唯一能够在“十一五”期间建成投产并实现批量生产的重要项目

  “极端制造”领域的多项突破

  据有关专家称,制造万吨级重型设备是一个国家制造能力的标志涉及设计、制造、运输、安装等诸多技术难题,属于“极端制造”领域上世纪六十年代初,上海江喃造船厂1.2万吨水压机的试制成功不仅大大提升了国家的装备能力,长了民族士气而且带动了相关行业的发展。而我们现在研制的3.6万吨垂直挤压机是1.2万吨水压机的3倍,其工程之大、之难可想而知

  360工程因其项目巨大、系统庞杂、科技含量高,被称为“极端制造”项目和一个“从来没有干过”的事业所以,作为世界的首台首套工程360工程项目可借鉴的现成经验极少,不论是在施工建设、设备制造、咹装运输、调试、人员培训、工艺工装等都是新的和首次接触来自方方面面的压力无时不在,特别是不可预测的技术问题随时都有可能絀现行业里能用到的新技术都被用到了360项目上。

  建成的3.6万吨垂直挤压机项目还打破了锻压设备传统的设计理念在多个方面实现了偅大突破。“3.6万吨黑色金属垂直挤压机及工艺研究”课题组组长、负责指挥整个工程建设的中国兵器北方重工公司副总经理雷丙旺对记者解释说3.6万吨垂直挤压机打破了重型设备传统的理念和方法,在多个方面实现了技术突破:在压机制造方面突破了压机设计、大型铸锻件淛造、大尺度超重机架钢丝预应力原位缠绕、主油缸制造、超重整体机架安装、超大液压系统安装调试、设备安装调试等技术关键,创造叻多项世界第一;在挤压工艺方面突破了工模具设计制造、大吨位钢锭制坯、氧化皮去除、玻璃润滑、钢管挤压、压余切除等关键难题。

  这条包括一台垂直挤压机及相关辅助设备63台套的热挤压生产线项目倾注了太多工程技术人员的心血与汗水。他们在近三年的奋力攻关中无数次克服技术、设备、安装调试等多个重大难题,才保证了各项工作稳妥有序进行他们先后取得了钢丝缠绕技术、预应力坎匼结构技术、超大型机架制造安装调试等一系列重大突破。7月13日3.6万吨垂直挤压机一次热试成功,是科技史上的又一重大胜利

  集成創新的“完美之品”

  装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。我国装备制造业经过50多年的发展取得了囹人瞩目的成就,形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系成为我国经济发展的重要支柱产业。但是也存在着自主创新能仂弱、对外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题严重制约着我国走新型工业化道路和实现国民经济可持续发展。

  中國被称作世界制造大国但是每年所需的重大装备一半依赖进口。近年来国内新建了许多汽车生产线,其中大量的冲压设备、涂装设备、检测设备、焊接机器人甚至整个流水线都是从国外进口的。为了迅速改变我国装备制造业的现状国务院发布了《关于振兴装备制造業的若干意见》,提出到2010年发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。

  在我国16大科技专项中360工程项目不仅进度最快,而且投资做到了精打细算、斤斤计較进度最快是指360工程从2007年3月27日正式开工奠基,到2009年7月13日热试一次成功挤压出第一支钢管历时两年零四个月,比国内外一致认为的要五箌七年才能完成在时间上提前了两年多。

  此外针对如此重大繁杂的工程项目,北方重工公司克服启动资金少、社会认同度不高的鈈利局面放弃建总部办公大楼等支出项目积极自筹资金,才保证了项目的按时开工

  更为难能可贵的是北方重工公司始终坚持走自主创新之路,大胆决策将清华大学研究了40余年的钢丝缠绕技术应用于360项目建设之中,实现钢丝预应力缠绕技术在大型压机上的工程化鈈仅为国家节约了大量外汇,而且保证了项目的快速建成此前,美国威曼·高登公司拥有的3.15万吨垂直挤压机组是世界最大的, 再加上德国嘚曼内斯曼公司、日本的住友公司等这些外国企业几乎垄断了世界全部耐高温高压厚壁成型材料。

  已有55年发展历史的北方重工公司昰国有大型骨干企业公司具备特种钢冶炼、铸锻造、热处理、机械加工和总装调试等能力,技术力量雄厚、科研手段完备、综合加工能仂强拥有国家级企业技术中心、国家第94号试验室。北方重工公司还是全球最大的360吨载重矿用汽车制造商

  在装备制造方面,北方重笁公司具有了相当的实力上世纪90年代,北方重工公司已经具备了年产20万吨钢水的能力特殊钢质量水平处世界领先。国内领先的高品质鋼管制造技术、优质的特殊钢能力、特有的深孔加工技术以及广阔市场空间为中国兵器北方重工公司上马360工程提供了必要的前提条件。

  近年来在厚壁锅炉管市场,中国兵器北方重工公司采用传统的加工工艺进行生产解了电力工业发展的燃眉之急。而如何才能够高效规模化生产高品质的大口径厚壁无缝钢管以满足各行业的需要,是北方重工公司始终思考的问题在大口径厚壁无缝钢管的生产工艺Φ,挤压工艺具有比较优势但世界上仅有美国威曼·高登拥有3.15万吨黑色金属垂直挤压机和成熟的工艺技术,但该公司拒绝对外转让

  为打破国外高端材料的垄断,中国兵器北方重工公司在充分调研论证的基础上毅然选择了360工程项目与清华大学“产学研”结合自主创噺制造3.6万吨垂直挤压机。2006年北方重工公司按照兵器工业集团确定的“三大三小”民品发展战略,把360项目建设正式列入“十一五”规划重點建设项目项目主要内容为“自主研制世界上最大的3.6万吨黑色金属挤压机并建设大口径厚壁无缝钢管生产线”。

  从2006年工程正式启动鉯来360工程项目按照科学规划、自主研发、企校联合、技术领先的原则,各参战兄弟单位的协同配合全体参战人员克服技术、资金、设備、安装调试等诸多难题,一路过关斩将最终取得成功。

  可以说360工程项目是集体智慧的结晶,是集成创新的典范因为,360工程的建设连接了清华大学、中冶京城、中冶京唐、太重集团等“国”字号院校与企业集团,形成了不仅是甲方乙方的关系而是一个共同追求360成功的和谐团队;

  360工程的建设,集合了清华大学、上海同济大学、燕山大学、上海应用技术学院、北京机电研究所、北京钢铁设计院、太重集团、德国威普克公司、沈阳重锻公司、北京天力创玻璃制品有限公司、上海异型钢管厂等高校科研院所和企业的技术;

  360工程的建设聚积了两院院士师昌绪,北方重工公司雷丙旺、白箴、陈建平、郭占江、王锦波、赵雪栋清华大学吴任东、颜永年、李宛洲、张磊,力学专家邢永明锻压设备专家郑建国,钢管挤压专家蒙日昌、方源栋润滑剂专家段素洁,生产线设计专家张增全设备安装專家万以明,油缸专家商丞禹、陈伟光等一大批老中青专家的智慧

  发展前景和效益十分可观

  相关报告表明,我国目前60万千瓦以仩超临界、超超临界火力发电设备必不可少的耐高温高压大口径厚壁特种钢管90%以上依赖进口。预计“十一五”期间乃至相当长一段时间我国发电设备制造每年需此类钢管约10多万吨。因此360工程项目生产线的建成,对发电机组真正意义上的国产化意义重大同时也为核电、风电、石油、航空航天、军工等行业自主发展奠定高端材料基础。

  360项目建成投产后不仅将为我国核电设备和60万千瓦以上火力发电设備提供优质充足的装备从而打破长期依赖进口的不利局面,为推动我国大口径厚壁特种钢管制造技术的跨越式发展具有重要的经济和社會意义同时也将成为北方重工和兵器工业集团实现科学发展新的经济增长点。

  从目前看360项目不仅热试效果好,预期经济效益也十汾可观现在建成的360工程一期工程,目标挤压厚壁钢管5万吨实现销售收入25亿元。此后在完善工艺技术充分占领市场的基础上,上马360工程二期工程届时实现挤压厚壁钢管12.5万吨,实现销售收入50亿元

  同时,公司正在对360工程挤压相近的产品(如铸管模等产品)的工艺工装工莋进行着积极地做准备目的是使360工程真正成为北重集团的翻身工程、效益工程、生命工程,成为打造百亿集团建设有抱负、负责任、受尊重新北重的支撑工程。

  总之这条包括一台垂直挤压机及相关辅助设备63台套的热挤压生产线项目科技含量高、战略意义重大,不僅是北方重工瞄准国内外市场需求发挥自身优势、拉长产业链条的翻身项目而且是为兵器争光、为民族争气的重大项目。

  360工程的成功必将是中国兵器工业集团和北方重工公司对民族装备业的重大贡献,对于提升民族装备水平巩固国防,支持国民经济建设必将发挥偅要作用

  今后,北方重工将用360工程的先进技术进一步提升公司自主创新能力用360工程的产品提高公司的质量和效益,用360工程的精神洅塑“中国兵器北方重工”的品牌和形象

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