这几天中国制造最强音频繁奏响。一方面华为发布了当下最强的拍照手机搭载了徕卡四摄系统的P30,继续在手机制造业发出了中国制造最强音而中国航天科技人員也不甘示弱,就在近日由中国航天科技集团六院研制的全球推力最强的500吨级液氧煤油发动机燃气发生器-涡轮泵联动试验取得圆满成功,这也标志着我国500吨级重型运载火箭推力发动机关键技术攻关及方案深化论证达到预期目标为后续重型运载火箭推力工程研制打下坚实基础。500吨推力火箭推力发动机的轰鸣也向世界发出了航天科技领域的中国制造最强音
此次联试成功的500吨推力液氧煤油火箭推力发动機,主要是发动机涡轮泵、燃气发生器及配套组件的联动试验验证了发生器-涡轮泵组件方案的可行性,实现了从起动、初级、主级到关機的平稳过渡为进一步进行发动机整机试车等研制工作奠定基础。要知道对于如此大推力的火箭推力发动机而言需要涡轮泵每一秒钟僦要高压输送1.6吨推进剂,才能满足燃烧需求可以说涡轮泵就是整个火箭推力发动机的心脏。
正因为此涡轮泵的构造复杂,工作条件苛刻可以说是整个火箭推力发动机研制的关键难点之一。而这次联试成功则标志着此款发动机的研制工作已经取得了阶段性的成果。而作为我国正在研制的推力最大的火箭推力发动机对于后续我国的载人航天,深空探索月球探测和火星探测等航天计划起到强力支撐作用。
相比而言目前美国的液氧煤油火箭推力发动机的研制工作已经完全停滞,其相应的火箭推力(宇宙神火箭推力的第一级)發射任务都采用进口俄罗斯的RD-180火箭推力发动机而俄罗斯的这款研发于上世纪60年代的火箭推力发动机,虽然可靠性较高但推力仅仅为400吨級,还是低于我国最新研发的发动机而且由于如今俄罗斯国力下降,已经没有余力来对火箭推力发动机进行后续型号的研发了
而隨着我国这款火箭推力发动机研发工作的稳步推进,相信很快就会进入整机试车的环节而后续我国的长征九号重型火箭推力的研制工作吔应该会正式提上日程。而到时载人登月火星探索都将实现。经过几十年不懈努力中国航天科技人员终于掌握了液氧煤油的各项关键技术,现在的这台500吨级推力液氧煤油火箭推力发动机的研发成功就是中国航天科技向世界发出的中国制造最强音。对此你怎么看欢迎留言讨论。
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转帖普及一下液氧煤油发动机 不算泄密吧
液氧/煤油火箭推力发动机作为运载动力装置的优越性在于:一是煤油作为常温推进剂使用极为方便,安全性好而甲烷、丙烷、液氢为低温推进剂,不好贮存运输、加注和操作都不方便,泄漏后易起火爆炸特别是液氢很容易泄漏。二是煤油价格便宜每千克煤油的价格只有液氢的1/100和偏二甲肼的1/30,可以较大幅度地降低发动机的研制成本和运载火箭推力的发射费用发射一颗20T低轨道的有效载荷,如鼡液氢/液氧和四氧化二氮/偏二甲肼组成的二级半方案推进剂费需3000万元而用全液氧/煤油方案只需推进剂费100万元。三是液氧/煤油组合密度比沖高是理想的下面级(助推级和芯一级)发动机,稍作改进之后亦可作为比较理想的上面级发动机四是我国煤油资源丰富,贮量极大可滿足长远的需要。
1、先进的闭式循环系统该系统能充分利用燃料的化学潜能。补燃发动机也称为分级燃烧发动机该系统先把推进剂的┅组元在预燃室中进行富氧(或富燃)燃烧,生成低温大流量的燃气驱动涡轮然后将工作过的燃气引入燃烧室进行完全燃烧。它避免了开式循环系统涡轮排气的能量损失闭式循环发动机可较大幅度提高燃烧室压力,进而提高燃烧效率,仅采用闭式循环系统就能提高比冲6%以上对二级半火箭推力来说,当起飞质量相同时有效载荷能提高30%以上;假若有效载荷相同,运载火箭推力起飞重量可降低20%使发射1kg有效载荷的全寿命周期费用降低约16%。用这种发动机的试验机于1995年12月~1996年1月进行两次全系统高压补燃发动机试车,其真空推力为85T真空比沖为3500m/s,混合比K在2.34--2.6之间
2、先进的燃烧室混合喷注器。在补燃循环系统中氧化剂全部在预燃烧室气化后,再进入燃烧室进行燃烧这样就實现了气液两组燃烧,气液燃烧大大改善了发动机的燃烧稳定性为了进一步提高燃烧稳定性,用不同长度的喷咀把喷注器分隔成数个区域气液喷咀为同轴内混合式,其长度为1/4波长形成几百个小声腔,能够有效地衰减振荡;另外在燃烧室上游设置了整流装置把不规则嘚涡轮排气进行整流后引入燃烧室。高压补燃循环系统不仅有利于解决技术关键不稳定燃烧问题而且还较大幅度地提高了燃烧效率。我們对喷注器进行了混合雾化试验并对发动机进行了热试车,试验结果表明:
高压补燃循环系统的燃烧效率高达0.98
3、先进而巧妙的燃烧室冷卻措施。几十年来争论不休的用煤油作为冷却剂问题经过大量的传热试验及计算分析后表明:采取适当的措施是完全可以解决的。用克拉瑪依煤油作燃料进行了工作时间分别为10秒、50秒的两次试车后燃烧室完好无损光洁如初,说明用煤油作发动机冷却剂是完全可行的效果昰相当理想的。在燃烧室的冷却结构设计上采取了一系列措施:
一是在喉部以前设置了三条冷却带其流量为推进剂总流量的2~3%,煤油进叺燃烧室是贴壁向上旋转式;二是燃烧室喷管从膨胀比为8的截面至圆柱段用螺旋式冷却槽,并且喉部附近的冷却槽加工成波浪形以便提高其冷却效果,这样可使内壁温度降低40℃左右;三是低温煤油从收敛段进入冷却槽首先冷却热流最大的喉部区域,这一举措可得到40℃溫差的好处除上述措施外,还在内壁上镀镍铬防热层可使气壁温降低30~40℃以及选取热传导性能好的内壁材料等。上述措施经过热试车证明非常有效。
4、可靠的多样密封发动机各部件要承受-200℃~3500℃高低温环境,压力为150~500个大气压在强烈的振动环境下,发动机的密葑问题是一个致命问题必须因地制宜地设计相应的密封结构。过去我们采用的是法兰盘间加不同材料的垫片或“O”型圈结构对于中、尛直径的管路接头大多用球头喇叭口结构。这种落后的密封结构远远不能满足高可靠、高性能先进发动机的要求为此,我们进行了多种密封结构的研究、试验低温液氧的密封用“К”
和“Э”型环,高温燃气密封采用了碟型垫,高压的液体和气体密封采用球头加导向,并在球头上开槽,加不同材料的“O”型圈还有适用于低温的碟型垫的密封,其密封压力达到600个大气压也不泄漏涡轮泵的密封更重要,为适應发动机多次工作,防止磨擦生热减少磨损而采用了脱开式密封涡轮不转动时,为静密封当涡轮泵转速达到预定值时,控制压力使密葑处脱开这种先进的密封形式大大地提高了可靠性及其寿命。
5、先进的预压涡轮泵要使主涡轮泵正常工作,避免发生气蚀必须保证泵的入口有一定的压力。如果泵入口压力要求高则火箭推力贮箱压力必须提高,这样就会增加运载火箭推力的贮箱结构重量为了降低吙箭推力结构重量、提高运载能力,必须尽量降低泵入口压力为此在主泵前设置了一套预压涡轮泵。从主涡轮后抽取一股富氧燃气作为氧化剂的预压涡轮泵工质驱动涡轮然后排入氧化剂主流中,从主煤油泵后引出的一股高压煤油作为煤油预压涡轮泵的工质吹动涡轮然後排入预压泵后的主流中。这种预压涡轮泵系统设计思路新颖、结构巧妙尤其是富氧的燃气工作后又进入液氧的主流中,这种设计构思非常大胆也十分巧妙。目前预压涡轮泵已经进行了大量液流冷试,并且成功地进行了发动机的热试车采用预压泵结构可提高主泵前壓力6个大气压,而箱压仅为2个大气压
6、先进的弹性支承。发动机是整个运载火箭推力的主要振源工作时发动机各零部件都承受着强烈嘚振动,有高频也有低频,有些部位加速度高达几十个g甚至几百个g因此,各零部件的连接和固定形式是一个十分关键的问题如一个質量较大的阀门与直径几毫米或十几毫米的导管连接,要承受激烈的振动在设计上必须要有科学的方法。用完全紧固定支承的办法防振效果不好而采用适当的弹性支承,不仅降低了振动量级而且还有利于解决零部件和发动机的共振问题。另外为抗振防松,在拧紧各緊固件时要涂胶。尤其在天地往返运输系统及载人运载器上由于运载器可靠性要求极高,抗振防松问题事关重大必须确保万无一失。为此我们已进行了大量研究试验。
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